所以还是加油干活吧,让海员日先飞一会......,掐指算起来这是4个月内带领同仁们,齐心协力第二次进行主机大修保养作业了,整个过程非常顺利,大、二三管轮、铜匠、机工、学生责任心和积极性全面调动,主机吊缸的业务熟练水平进步都很大,历时2天完美收官,当然同行前辈们千万别鄙视我们的工作效率,由于老美的悠哉的生活态度,倒腾万把个箱子时间要6天,基于我的各方面考虑,我向港口当局申请60个小时主机大修保养作业时间,当时就把公司驻美港口船长和公司机务都吓了一跳,以为主机出什么大事情了,我特别顶住来各方面的“压力”和“质疑”,来来回回的电文沟通解释......,确实有点意思,最终还是体量了船上的难处,老美也许心知肚明给了3天的时间,我满打满算按照2天使用就行了......,所以这次算是“愉快的吊缸作业”,非紧急累连续12小时累成狗的那种,正常到点按时下班,该吹牛B吹牛逼,歇息喝茶的那种,安全第一,劳逸结合!
本文应该算是纯业务经验技术类文章,真心太不上啥高深的业务技能,算是曼恩9K98ME-C电喷主机吊缸大修心得备忘而已,对于准备服务该机型的同仁们应该很有帮助,说实话尽管该机型我亲身参与过6次吊缸,坐在小板凳上看岸修工人吊缸不少于15次,但是每次时间间隔半年以上,再次接触该机型吊缸大修时,必然会产生很多细节性遗忘,我必然再次打开看看里面的技术要点及注意事项,确实受益颇深,由于本公司这种姊妹机型的船共计30条,都有一样一样的,研究透这把“万能钥匙”,至少在这这种机型的主机面前,吊缸作业游刃有余,如鱼得水,如鱼得水......,感觉很牛逼了,此时老是让我想起张翼德鄙视诸葛亮那句台词 了,哈哈......!
该文主体内容其实是我2年前,初次接触本机型写的检修备忘记录了,一直存放在电脑D盘了,前一段时间我在头条上分享过,但是懂得人太少,可能没有发挥到他的作用,经过这两次的吊缸作业,我又做了部分修改和添加,说不上锦上添花吧,也算吊缸PLUS 2.0版本吧。
机舱人身安全无小事,我想这都是老生常谈的话题了,下面这个安全提醒警示,还是非常有创意的,让我记忆深刻,感受颇深!
所以主机吊缸,必须戴安全帽确实值得让我们每一个“老司机”重视起来,人这个动物真不是打不死的“小强”,生命真的很脆弱,作为轮机长和大管轮每次吊缸前必须做好以下几点准备措施,我认为非常有必要。
工前安全会议及风险评估:要求每位机舱同仁了解此次吊缸的具体工作程序,我觉得轮机长和大管轮必须交代好工作要点,尤其是第一次参加这种大修工作的“新人”,让他们提前学习下吊缸的步骤及程序非常有必要,我也是把我珍藏多年的“秘籍2.0版本”打印出来,提前给第一次参加这种机型吊缸的同仁学习,纸上谈兵确实不行,要求新手有个清晰的作业轮廓足矣,真正的学习是在扳螺丝汗水淋漓的过程中领悟。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,实践见真知,这点不服不行。
苦口婆心的安全提醒:
作业过程中安全和劳保用品必须个人佩戴到位,决不能因为热或者不方便不带安全帽和防护眼镜等。
(1)团队协作和作业分工
为确保工作的高效率及每位同仁各尽其责,根据每个人的工作经验和身体状况进行作业分工,如:C/E 总指导;3/E、4/E 负责填料箱和活塞杆固定螺栓的拆装;2/E带领其余人员:FT、M/M 等负责缸头液压螺栓、主机排烟管及缸头附件的拆卸。上下人员沟通必须确认认好信号联络,最好使用对讲器,确保沟通顺畅,土八路办法敲击地板我觉得太糙,对讲机里可以交代很多注意细节,尤其是对于新人,这点轮机长必须特别注意,像我每次在对讲机里讲的最多词语就是“注意”、“站稳”、“听你(我)指令”、“再次确认”等等重要提示!
(2)机器的安全
确保主机安全停车,并合上盘车机,且该缸处于停气、停水、停油状态,不多赘述,大管轮全权负责。
尤其是停燃油,别看这点小问题,犯低级错误的人真心不缺,多年前我曾经碰到一位马大哈大管轮,更换油头没有关阀和停燃油泵,立马就拆油头,导致130度1MP的燃油直接飙到机舱天棚,散花天女般的喷射,大管轮躲的很专业毫发无损,但是把在旁边无任何警惕的轮机长害惨了,乒乓球大的水泡让轮机长的胳膊惨不忍睹,触目惊心!
(3)吊缸检修通用和专用工具及备品的准备。
通用工具不多说了,把工作间常用工具拾都拾都装在桶里拎下去就行了,不然让学生来来回回,跑来跑去拿工具,换成你也会累成狗。
专用工具就比较重要了,我也是实际的罗列一些,真的非常重要,如下图:图片有点小,后文逐步会有放大清洗的图片展示。在这里提前先知道有这个玩意就行了。
专用工具合集
【2】
缸头附件的拆卸
总体来讲MAN B&W电喷机缸头附件还是比较少的,除了排烟管拆卸相对比较麻烦一点,其他基本上相对容易拆卸。
(1)拆除燃油高压油管 3 根,排气阀作动油管 1根,排气阀泄油管及空气弹簧气管路等。一句话看到连接到缸头,妨碍缸头顺利提溜的东西全部拆掉。
(2)剥掉排烟管隔热层后,拆除排气阀出口一段波纹管,即可用吊带吊出排烟波纹管一段(说明书说使用专用吊具吊出,但实际作业中用吊带较为方便)
排气波纹管的拆卸
(3)拆除缸头冷却水进出口法兰螺丝及排气阀冷却水管、启动空气总管法兰螺丝及控制空气管;拆除缸头螺栓保护帽等。
(4)拆除排气阀杆位置传感器 4 个内六角螺栓, 抽出 sensor 并用干净的布包好;拆除示功考克上PMI sensor并保护好。
(5)以上所有拆卸的油水气管,裸露油水汽通道,必须用干净破布塞住、包好,防止灰尘及其他异物落入。
【3】
缸头液压螺栓8个拆卸
这一步比较非常重要,如果在这一步卡壳,估计可能要多花1-2个小时都是非常正常的,所以专用工具的使用及正确的操作步骤,对提高工作效率绝对事半功倍,也考验轮机长和大管轮的指导水平。
(1) 用机舱吊车吊起缸头圆形螺母拆卸,液压拉伸工具放置于缸头上,拆卸缸头螺栓时,首先接好各液压软管、Hydraulic jack 及液压泵,用专用铁杆旋紧Hydraulic jack,使拉伸器内系统液压油回到液压泵油箱里。
液压拉伸工具
(2) 拆卸要点:旋松 Hydraulic jack 约一圈,然后启动液压泵进行加压至2200-2250BAR(该曼恩主机所有的螺母松紧液压都是2200bar,比SULZER分N中液压力好记多了)
直至 8 个缸头螺母全部可以松动为止,旋松各个缸头螺母约一圈(大概螺栓松动16~18个小孔左右)。该操作过程严格统一步调进行,否则螺栓旋松太少或者太多都容易咬死,给作业过程增加不必要的麻烦。
缸头螺母的拆卸
安全提示:HydraulicHydraulicjackHydraulic jackjack坠落
液压拉伸器使用安全提醒
【4】
缸头清洁、更换缸头水套0-RING (O-RING 老化漏水时)
(1)拆除缸头固定螺母8个,再次确认缸头连接各附件及管系彻底拆除后,即可在排气阀顶部吊眼安装吊具(SULZER主机吊缸头总成必须用专用工具,不可直接挂吊眼),缓慢点动起吊缸头,当确定观察缸头脱离缸套稍微升起后,四周人员就必须就位观察,继续慢慢提起缸头,特别要注意且勿与周围物体发生触碰及卡扣,待缸头吊出一定高度,四周清爽后即可快速吊起缸头。
(2)将缸头放置在实现准备两块方木上面(由于缸头比较重,方木地板的位置最好在大梁上,一般有足够的承重力),确保稳固。
缸头正确的放置方式
(3) 当缸头下部的小水套存在漏水问题时,必须更换小水套O-RING,所以在更换缸头水套0-RING拆卸水套前,必须在水套和缸头上做好位置马克,以方便装复水套时,定位固定水套的3个螺孔位置能够吻合对上,然后在拆卸定位固定水套的3 各螺栓(与SULZER水套下部用内六角长螺杆固定不同),用两个千斤顶及小方木块放置在水套其中2个对角 “耳朵”位置(水套上共总共4个),逐步加高千斤顶垫坐,即可顶拆下水套。
拆卸水套正确方式
(4) 清洁水套、缸头水腔 O-RING槽附近、缸头GASKER 密封部位、油头孔周围等,目视检查缸头有无缺陷性裂纹等。
如下图:清洁缸头小水套O-RING槽附近及缸头GASKET密封面
清洁小水套,如下图:
缸头燃烧面处,包括油头孔等处打磨清洁查看状况,是否有严重裂纹等缺陷,如下图:
(5)装复要点:待清洁工作一切完毕以后,换新水套密封O-RING共2道,并涂抹牛油脂,水套对应部分也应该涂抹一定的牛油脂,然后根据拆卸前的马克位置,吊起缸头后缓慢放入水套内部,待缸头完全落座后,观察水套上小孔与对应缸头上3个螺栓定位孔是否对正,尝试定位螺栓是否可以轻松旋入固定,如果偏差太大定位螺栓无法装复,缸头必须重新吊出,再次定位装复。(当定位孔基本对中后,如果还是有一定偏差,还必须检查确保水套上平面与缸头下平面基本贴合间隙,有时候地板不平整的原因导致一边有一定的间隙,可以视情单边垫高,即可使两平面完全贴合)
小水套装复技术要点
【5】
缸套上部的清洁及细节处理
(1)缸头吊走后,缸套上部很清爽,取出用过的缸头GASKET,曼恩主机在主机缸套上部设计一道PISTON CLEANING RING,在取出PISTON CLEANINGRING前做好横向或者纵向相对缸套的位置,用马克笔做好位置标线,以便后续原样装复,另外还要提醒清洁人员,后续PISTONCLEANING RING打磨清洁时不要把马克位置打掉了,应该清洁后马上打上原始位置马克,方便后续安装
(2)清洁缸套上部磨损台阶处积碳,若台阶过于突兀,最好用手砂轮打磨一定的倒角,方便后续吊起活塞时不至于卡住活塞环。
缸套上部的打磨清洁
【6】
曲轴箱内活塞杆紧固螺栓及填料 箱总成的拆卸
虽然放在步骤6,但是该步骤是分工进行,与拆卸缸头附件同步,本文安排3/E和4/E负责拆卸,相关细节步骤如下:
(1) 盘车在下止点附近,方便进行活塞杆锁紧螺母的拆卸,一定放置好作业的安全铝合金踏板,组装好液压工具即可进行拆卸。
曲轴箱内作业现场
(1) 拆卸要点:接好液压软管后,使用液压工具确保Hydraulicjack 旋紧后充分泄油,再旋松一圈,启动液压泵加压到2200-2250,旋松活塞杆紧固螺母7-8 格即可,确保泄油后各螺母能够自由转动。
活塞杆与十字头连接部分的拆卸
(2) 拆卸要点:拆除活塞杆紧固螺母 4 个,注意要做好马克位置,后续装复时能够各就各位,安装填料箱顶起工具(顶杆 2 个),向上盘车预留一人高的空间进行填料箱的拆除,拆除填料函总成时,首先拆除泄油管2孔法兰(24的扳手、拆锁紧片用一字螺丝刀及榔头)的固定法兰螺丝,随后继续用老虎钳破坏性拆除填料内圈固定螺栓防松金属线,最后再拆卸填料函总成固定的 6 个螺栓(内圈部分 6 个螺栓)即可,所使用工具为单头梅花30的扳手(或者套筒扳手),拆锁紧铁丝用的榔头,尖嘴钳子、圆头十字螺丝刀(装防松金属丝收紧用)
填料箱的拆卸要点
(2) 确认各固定螺栓全部拆卸完毕后,人员撤离填料箱下方,即可向上盘车直至填料专用顶杆略微向上,顶起填料箱即可。
安全提醒:由于曲轴箱空间相对狭窄,深度较深,所以曲轴箱内作业,脚下非常湿滑,一定要慢慢移动身体,确认手脚抓稳站稳后方可做拆装工作。
【7】
活塞总成的吊出、活塞环拆检
清洁、测量
(1)继续向上止点盘车,填料箱总成即可被完全顶起脱离填料箱座,直至活塞运动到上止点附近位置,清洁活塞头周围吊具卡扣槽后,再安装活塞吊具。
活塞吊具的安装
(2)拆卸要点:此时曲轴箱内部,填料箱处必须有人观察,使用对讲机和缸头层进行联络,听曲轴箱内部人员指令,继续盘车至上死点停止,此时缸头人员可以操作天车缓慢吊起活塞连杆总成,当曲轴箱内连杆下部台阶与十字头对应的座分离后,停止起吊,此时要求曲轴箱人员向下盘车使十字头与活塞杆完全分离,继续向下盘车,使十字头上部预留人员可以站立的空间,随后按照曲轴箱内部人员的指令,要求缸头层人员按照指令点动缓缓吊起活塞,尤其是活塞杆下部凸台,经过填料孔座的方形孔时,一定要曲轴箱内部人员用手扶稳,给出快速点动的起吊指令,千万别起吊的过程中卡住,待活塞杆完全脱离填料箱固定方孔后,再连续吊起活塞杆总成,并放置在专用的架子上。
当人员撤离曲轴箱时,注意十字头上部油孔一定要用破布遮盖起来,防止异物掉入。
(3)取出活塞环,用第1道环拆装专用工具进行拆卸第1道环,若该环搭扣断裂,用此工具很难拆下,必须用切割机割掉搭扣对角处,才可破坏性取下,第 2、3、4 道环用另外一个专用工具可以顺利取出。
活塞环的拆卸
(4)清洁活塞冠及环槽、活塞杆、填料箱等处,然后可以进行活塞杆测量、活塞冠顶部及各环槽天地间隙的测量并记录数据填写相关记录表格,若第一道环天地间隙超过0.75MM,甚至到达0.85MM,或者活塞头烧蚀量达到一定深度,环槽裂纹等明显缺陷,则必须考虑更换活塞冠。
安全提醒:清洁工作使用电动钢丝刷,请务必戴口罩和防护眼镜。
【8】
活塞总成解体:
更换活塞冠、活塞裙(视情)
若活塞冠和活塞裙有明显的缺陷,尤其是活塞冠首道环天地间隙磨损超标,或者使用时间超过50000小时以上,非常有必要更换活塞冠和活塞裙,相关操作步骤如下:
(1)活塞连杆总成放置在专用固定专用工具后,调节专用工具内圈4个专用丝杆长度,直至4个全螺纹杆都可以顶住活塞裙部即可,该步骤主要是为了拆卸活塞裙外圈固定螺栓后,防止活塞裙坠落,最后用33的专用套筒扳手,即可拆卸所有的固定螺杆。
(2)拆卸12个活塞冠与活塞杆凸台连接的螺母,拆下的要点与拆卸曲轴箱活塞杆固定螺母是一模一样的,由于专用液压拉伸工具原厂设计,一次仅仅只能拆卸4个液压螺母,所以必须分3次作业即可。
(3)用一部天车配合活塞头专用吊具,吊起拆除活塞冠(后续准备翻身),用另一部天车及2个特制的吊眼对角吊起活塞裙,放置在事先准备好的方木上面,清洁活塞杆上部冷却油孔及更换活塞杆上的油腔密封O-RING.
如下图活塞裙的吊起作业:
活塞杆顶部油腔各个油孔的清洁及密封O-RING更换,如下图:
(4)然后利用机舱2部天车把旧活塞冠的翻身,使旧活塞冠顶部朝下放置后,即可利用专用拆卸工具逐个取出12个双头螺杆(专用工具有时候不好用难拆时,可适当借助管子钳协助),然后重新装复在新的活塞冠上面,说明书要求上紧力矩为450N.M。
新活塞冠等待装复双头螺杆,如下图:
(5)检查旧活塞裙的状况,尤其是内部凸台根部是否有裂纹,该类型主机其根部非常容易疲劳粉碎性损坏,导致金属碎块堵塞活塞冷却油通道,目前船队30多条船该机型,已经发生多次类似故障。一旦有微小裂纹都要及时换新活塞裙。
(6)活塞裙和活塞冠2部分的装复,根据实践作业的经验总结,我认为必须先组装定位好,再装复活塞杆才是可行的方案,不然后续螺孔的定位确实很难,所以先把活塞裙放置平整的方木上面,更换好新的D-RING后涂抹润滑脂,就可以吊起活塞冠平衡慢慢的装复在活塞裙上定位了。
(7)最后把组装好的活塞头总成,装入活塞杆上面,注意活塞头总成表面上有相对于活塞杆前后位置的马克表示,装复时不要装反了。
然后二次紧固活塞裙固定螺栓力矩为650N.M,用金属丝做好防松固定,最后更换双头螺杆上的密封O-RING(注意:一定要在最后一步装小O-RING,主要为了防止在前期装复活塞冠的时候磕碰O-RING表面,造成刮伤不容易发现,会导致后期活塞冷却油滴漏的故障),使用液压拉伸工具紧固活塞冠与活塞杆固定螺母分两个循环打压至2200bar即可
(8)压力测试:活塞连杆总成完全装复好以后,非常有必要在活塞杆底部安装压力测试专用工具,虽然用液体测试最好,但是这玩意实际上也只能用空气做压力测试,参考说明书用压缩空气加压到0.45MP即可(说明书要求6bar),观察30分钟没有任何掉压即可,期间也有必要用皂液检漏重点检查12个螺杆处是否有漏气。
压力测试工具安装如下图:
皂液检漏如下图:
【8】
缸套的测量与扫气口处的检查
(1)、清洁缸套内壁及填料箱架处油泥垃圾,为安全及方便检查缸套及测量,也是为了防止垃圾落入曲轴箱,需要放入填料箱孔盖板。
(2)、检查缸套有无磨损性刮痕及扫气口处有无损伤,尤其是该缸出现活塞环断裂时,要特别检查是否与扫气口异常搭碰所导致,若扫气口出现毛刺、缺口等损伤,需要用砂纸及油石修复,防止再次损伤活塞环。
扫气口状况检查
(3)、测量缸套内径增量,用专用的测量样板,选取缸套上中下共计 10 个点,组装好内径千分尺进行测量,测量是个细活,手感也很重要,确保测量数据误差最小,并记录和填写相关测量表格。一般情况下缸套顶部内径增量超过330 条以上,应视情考虑更换 LINER。
个人感觉MAN的缸套测量工具比较粗糙,测量数据可能会有很大的误差,我觉得应该像SULZER主机那样配标准的缸径980校正样板,这样内径千分尺本来带来的测量误差都可以考虑进去,减小测量误差。
缸套内径增量的测量
安全提醒:缸套内部作业时,也属于高空作业,必要时戴安全带,直梯要放稳,需要两人配合,确保检查和测量工作有序。
【9】
更换活塞环相关要点
(1)安装活塞环时,注意各道环“TOP”马克面朝上及各切口的方向,在有备件编号的情况下很好区分各道环,万一备件编号丢失就必查看环面马克标识,通常:
第 1 道环外观特殊有“TOP E4 CVCermet+ALU-COAT SB”
第 2 道环有“TOP LEFT Groove 2 ALU-COAT T”
第 3 道环“TOP Right ALU-COAT T”
第 4 道环“TOP Left Cermet+ALU –COAT Groove 4 B”
结合搭扣及外观很容易区分,活塞环安装搭口通常为右旋和左旋交替然后各道环搭扣交错 120 或 180 度即可。以上仅仅是表明每道活塞环各不相同,随着厂家活塞环的更新换代,马克标识会有所不同,以供船备品分类存放时为准。
(2)在没有装回缸套上部PISTON CLEANINGRING的情况下,才能以放置活塞安装导向工具,两个缺口方向放置相对主机前后位置即可。
(3)起吊活塞总成,更换及安装填料箱 O-RING(该机型填料箱可以在曲轴箱内单独更换作业,所以详细步骤再次不多讲,细讲的话要单独写一篇),活塞环和O-RING 涂润滑油。
(4) 缓慢放入活塞,并让曲轴箱内部人员从下部观察下落状况,当活塞环逐步进去导向套时,特别要四周观察活塞环不要卡住导向套的台阶。
安全提醒:活塞杆总成吊起作业时,除必要人员必由于须站在吊物下面方便进行位置调整,其他人员尽量远离下部空间,以防意外。
【10】
活塞连杆总成、填料箱
活塞杆紧 固螺栓的装复
该步骤我说的比较细,一定要按照这个步骤,吊缸前细品细品,长时间也容易遗忘,尤其是轮机长、大管轮细品后,指导二、三管轮一步步按照指令进行。说实话吊缸轮机长一般不会亲自去钻曲轴箱手把手去指导的,只能是口头交流指导。
(1) 活塞连杆组件放入缸套对中后,曲轴箱内人员必须和操作吊车人员密切配合,盘车在下死点前后,预留一定的空间让人员站在十字头上面,观察活塞杆下降的过程情况。
(2)安装活塞杆螺栓孔落座导向工具 2 个,需要对角安装,对讲机联系缸头处人员,发出活塞下降指令,活塞活塞缓缓下落,若活塞杆定位有偏差需要在活塞缓缓下落过程中用撬棒进行调节,直至顺利顺利穿过填料座方形孔。
(3)缸头层操作人员继续听指令下落活塞,直至吊具“耳朵”,基本上卡主活塞导向工具的缺口后,活塞就无法继续下落,此时活塞杆上的填料还没有落座,需要曲轴箱内部人员继续向上盘车,当接近上死点附近,十字头上的活塞杆固定螺杆即可逐渐穿过活塞杆上4个孔,利用对角安装的导向工具顺利入座。
(4)此时必须在缸头层拆除活塞吊装工具及导向工具,把盘车的电源开关拉入曲轴箱,盘车的权利完全交给曲轴箱内部的人员,继续向下盘车,观察填料箱落座,特别要观察填料箱 6 各螺栓孔位置是否能吻合填料箱固定架上螺孔,若有偏差必须用撬棒进行位置调整,有时候更换新的填料箱O-RING,也许有批次的备品可能O-RINGP偏粗,落座的过程中容易卡组,若出现这样情况只能找两个长螺杆,对角强制把填料拉下来入座。
(5) 当填料孔完全吻合时,尚未完全落座前,稍微对角带上2个内圈固定螺栓(带上几个牙就好),防止落座后滑动偏差,然后向下盘车,可以顺利落座后再向下盘车一段距离(注意:带上2个螺栓后,一定要向下盘车,切记!不能盘错,否则盘车方向错误,会导致填料顶起的2个专用杆子向上移动,迫使顶起填料总成,导致2个带上几个牙的紧固螺栓崩开,使得填料总成上2个内螺牙完全损坏),上紧内圈6个紧固螺栓,并用 LOCKING WIRE 锁住防松。
(5)继续盘车盘车至下至点,拆除填料顶杆后,既可安装紧固螺栓母4 个并用液压工具锁紧到 2200BAR 即可。
(5)最后检查曲轴箱内是否有遗落的工具和破 布棉纱,清除带入的任何颗粒垃圾,取出作业铝合金踏板,盘车一周检查各运动部件状况,若如异常情况,即可关闭曲轴箱导门。
安全提醒:该作业过程,难点在于对准活塞杆 螺栓孔,全程曲轴箱内人员站位很高,特别注意脚下和手上操作的安全。
【11】
缸头附件的装复(简述)
(1) 安装 PISTONG CLEANING RING 、对称分布的4 个水套管及 O-RING,再次清洁缸头密封面放置好缸头GASKET(该 GASKET 一定要放平,且该放置前一定要用钢丝钳把内圈4个豁口设计,扳弯与水平面成30度角度即可,主要防止缸头放下时GASKET滑动,造成压偏后续缸头可能会漏气)。
缸头GASKER处理,细节处理放大图:
(2) 吊起缸头,在缓缓落入 8 螺杆后,需要 4位人员分别调整 4 个水套管位置,待缸头和缸套密封面约有 1-2CM 距离后,必须一步放到位,切勿在缸头压住 GASKET 的情况下再次提起,使得 GASKET 可能错位,如果不再次检查GASKET,可能造成 GASKET 压偏,也会导致缸头密封面漏气。
(3) 安装缸头液压工具,缸头螺栓上紧至 2200BAR 即可。
(4)装复缸头其他附件,更换各水气密封 GASKET等。
(5) 试油、试水、试气,最后试车
新型曼恩电喷主机与传统主机有不少区别,比如吊完缸后,需要主机进行试车,在港口条件不允许情况下,电喷主机可以在不动车的情况下,直接可以进行气缸启动阀开阀测试、排气阀打开测试、燃油喷油测试等,可以计算所有的参数指令并反馈,判断该缸工作是否正常。
【结束语】:虽然本文是一篇操作性很强指导性的业务基础性技术类文章,但是对于我来说,绝对为本人亲身实践总结的工作备忘类笔记,每次吊缸作业前,我必须翻来快速就看一遍的,熟悉所有的技术细节,整个吊缸作业中可以给与轮机员正确的指导,避免可能的人为操作失误带来的机损故障。