由于凝汽器铜管胀口不严及铜管泄漏等原因,循环水会漏入凝汽器的汽侧,使凝结水质变差,凝结水质不良会导致锅炉受热面结垢,传热恶化,不但影响经济性,还会威胁锅炉设备的安全,此外,凝结水质不良还会使新蒸汽夹带盐分,在汽机通流部分结垢或使主调汽门结垢,不仅影响汽机运行的经济性,而且严重威胁机组安全。
例如高井电厂6台凝汽器普遍存在着不同程度的泄漏,从1995年8月开始,水质合格率低,凝结水硬度经常超标运行,未进行彻底堵漏,而6号机在1995年12月凝结水硬度超标3倍,导致1996年2月因水冷壁严重腐蚀发生大面积爆管,停炉检查,四侧水冷壁管8m-18m标高范围内出现了53处过热鼓包。最后进行了酸洗,更换管材,6台凝汽器彻底堵漏后,水质情况才有好转。
硬度是表示水中某些高价金属离子(如钙镁离子等)的含量多少的指标。
我厂机组要求凝结水硬度为0mmol/L,当硬度≥2mmol/L时,允许机组运行时间为72h,如果硬度短时间无法查清或增加较快,应申请停机。
凝结水出现硬度,是一件非常严重的事情,运行人员应高度重视。
某厂机组在凝汽器汽侧铜管胀口下方,设计有一个水槽,水槽分四部分,在两个凝汽器南北两端,外面接管去取样泵,四组胀口取样可以切换,以此来确证凝汽器泄漏具体部位,通过该系统可以确定那一组铜管胀口泄漏,以便查漏时有的放矢,因为凝汽器泄漏一般都是胀口泄漏。如果凝结水取样硬度大,而该系统通过切换取样硬度不大,则说明铜管中部泄漏。
铜管泄漏应尽快半边停运查漏堵管,被堵管数不得大于总管数的10%,超过10%,应作更换凝汽器铜管的安排。
一、引起胀口松驰或铜管泄漏的原因:
二、凝结水出现硬度的处理:
7、循环水系统水锤现象长期作用所致。
迅速汇报值长,通知机务维护部,同时严密监控炉水品质(主要是PH值);联系化学专业共同对凝汽器取样系统切换检验,确定是哪个凝汽器哪一侧泄漏;确定后,对该侧凝汽器半边切除,打开相应人孔,对每一个铜管胀口用火焰法或塑料薄膜法检查,然后将发生泄漏的铜管用紫铜塞堵孔,如果四组胀口取样检验正常,凝泵出口硬度大,说明铜管中部泄漏;这就需要先切除一个凝汽器查漏,未发现问题再对另一侧凝汽器半边切除查漏,确证哪一侧后对泄漏铜管两端用紫铜塞堵孔。
三、防止凝结水出现硬度的措施
1、 防止低真空工况长期运行;
2、利用KHS-1型聚酯聚硫耐腐增韧防腐胶涂刷于凝汽器管口、管板后不仅能防止涂胶部位的腐蚀,还可有效地密封胀口,杜绝渗漏提高凝结水品质,KHS-1是目前凝汽器铜管密封防漏、防冲击腐蚀较理想的材料,许多厂都使用过,如漳泽电厂、太原二电厂、霍州电厂、大坝、陡河、沙岭子等都使用过;
3、因循环泵跳闸凝汽器循环水中断,短时无法恢复,应立即不破坏真空停机,切断进入凝汽器的所有汽源,如果真空到零,应切除轴封供汽,如果真空没有到零,凝汽器温度不高,循环泵跳闸问题已解决,可抢起一台循环泵,如果时间较长,凝汽器温度较高,切不可向凝汽器通水。只有当凝汽器排汽温度<50℃时方可投入循环水;
4、正常停机后,由于有余汽进入凝汽器,需在排汽温度<50℃方可停运循环水泵,但要考虑冷却水用户是否允许,一般停机2-3天后可以停运循环泵,停运后由于轴温高润滑油热量只能通过闭式水冷却,所以要对闭式水温度加强监视,必要时调整换水量,另外,要按规程要求将空压机冷却水切至邻机带;
5、循环水泵前池滤网保证完好;
6、保证循环水质,胶球系统正常投入,避免铜管腐蚀,防止异物进入凝汽器损伤铜管。
7、对循环水系统水锤严重现象应彻底解决,否则对凝汽器长期交变冲击对铜管不利。
8、要对安装质量严格把关,对安装结束后期凝汽器注水试验,要详细检查,发现问题及时解决。
9、安装或更换凝汽器铜管前,要对铜管全面进行探伤检查。
(1)安装或更换凝汽器铜管前,要对铜管全面进行涡流探伤和应力检查(24h氨熏试验),必要时进行退火处理。铜管试胀合格后,方可正式胀管,以保证凝汽器铜管及胀管的质量。电厂应结合大修对凝汽器铜管腐蚀及减薄情况进行检查,必要时应进行涡流探伤检查。
(2)新铜管投运前采用成膜处理,投运后采用合理的循环水处理工艺,防止铜管的腐蚀、结垢。
(3)严格控制给水的加氨量,以防止凝汽器铜管产生氨蚀。
四、凝汽器泄漏后运行中半边查漏措施(以22凝汽器为例):
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